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熱循環(huán)使用后易斷線
檢驗與分析:檢查結果發(fā)現,有多處偶絲斷線。
產生原因:當超過鎧裝熱電偶外徑使用溫度限時,鎧裝熱電偶套管材料,絕緣材料及熱電偶絲,因其各自膨脹系數的差異,致使熱電偶絲過度伸縮而斷線。
對策:增加鎧裝熱電偶直徑,改變同保護管間距離,留出隨溫度變化的空間,使熱電偶絲受力減少。
在800℃時氫氣爐內示值異常低下
檢驗與分析:熱電偶導通,絕緣電阻檢查無異常所見。在800℃下檢查結果與用戶測量結果相同。
產生原因:雖然熱電偶絲外層有金屬套管保護與氣氛完全隔絕,氫氣可以通過套管壁與管內殘留氧反應,使其套管內氧濃度恰好可供鎳鉻合金發(fā)生選擇性氧化而脫鉻,引起熱電動勢大幅度降低。
對策:采用無氧化膜的光亮偶絲,組裝成帶保護管的熱電偶并具有防氧化結構或者添加氧的吸氣劑鈦。推薦使用有鈦吸氣劑的鎧裝熱電偶。
使用溫470℃,30h,產生+4.6℃誤差。
檢驗與分析:在400℃下檢查,其誤差偏小。
產生原因:因K型熱電偶短程有序轉變現象,如果處于特定的溫度范圍450~600℃,那么在短時間內,原子排列變化使其熱電動勢變化。但該現象是可逆的,通過900℃以上的熱處理,可恢復原來的校正值。
對策:短程有序轉變是材料自身的特性,不可避免,推薦使用N型熱電偶替代。
用戶定期檢查,誤差有很大變化
檢驗與分析:插入深度的不同,一定范圍內進行測量,結果發(fā)現有變化。
產生原因:當插入深度不同時,因熱電偶的劣化部分,處于槽內與槽外(大氣)間具有溫度梯度的部位,故產生很大誤差。
對策:插入爐內部分熱電偶發(fā)生劣化,已達到使用壽命,建議更換熱電偶或使用固定裝置確保插入深度一致。
使用壽命一年,在法蘭盤焊接處,出現鎧裝熱電偶斷裂。測量體系中有鉻酸及磷酸蒸汽存在。
檢驗與分析:顯微分析發(fā)現,在鎧裝熱電偶破斷部分,有貫通管壁的裂紋。裂紋形態(tài)為穿晶型的貫通晶體。
產生原因:被測氣體在法蘭下凝結,因焊接時產生殘余應力,使其出現腐蝕裂紋。
對策:在法蘭上安裝插座,將鎧裝熱電偶固定。